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起重机滑触线技改方法

日期:2025-05-22 10:50
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摘要: 钢结构重机由于移动,需要不断地变换位置,在每一个不同的位置上,又要随时能获得动力电源,否则就无法继续移动。在起重机上增加滑触线,其所起作用为起重机大车运行结构在移动过程中用于供电的一组输电装置,具有使用安全可靠和节能经济的特点。滑触线是起重机运行的必备条件之一,车间设备安装以及车间生产主要依赖于起重机的安全可靠平稳运行,而滑触线的安装质量直接关系到起重机的安全可靠用电,滑触线的支架制作安装质量将直接导致滑触线的正常导电安全。

1  项目背景

云锡文山锌铟冶炼有限公司 1 台 3t 钢结构起重机现采用滑触线和集电器来对起重机移动时供电。针对滑触线在使用过程中,现场生产工况条件及环境因素造成滑触线损坏频繁、维修频次高、起重机备件消耗大和检修过程中危险因素较大等缺陷,提出具体改进方案并予以实施。

2  运行现状及研究意义

云锡文山锌铟冶炼有限公司 1 台钢结构起重机(额定起重量 :3t、跨距 :13m、起升高度 :18m、工作级别 :A5、厂房长度 :78m),主要用于工段辅料加入、压滤机滤板更换和搅拌、压滤机大型设备检维修等工作。目前,起重机通过滑触线和集电器来对大车运行机构移动供电,在运行过程中,主要存在以下几个问题。

(1)云锡文山锌铟冶炼有限公司位于亚热带高原季风气候,为多雨、多雾潮湿区,起重机轨道常年为潮湿状态,起重机运行时,两端大车运行结构车轮会因轨道打滑出现轻微不同步现象,造成集电器卡死导致起重机故障,同时集电器卡死产生的扭力会导致滑触线损坏。

(2)起重机的下方是多台运行中的压滤机和槽罐,无时无刻不在朝上方涌大量酸雾及蒸汽,滑触线就工作在这样恶劣的环境下,因为长期处在潮湿高温的环境中,且滑触线是若干根 4m1根连接起来的,在运行过程中接头处螺丝容易松动造成不通电,起重机集电器容易损坏,滑触线生锈后起重机在运行过程中容

易出现拽断的故障。

(3)在故障检修过程中钢结构起重机检修高度与地面垂直高度为 10m,滑触线处无检修平台,作业检修人员只有通过搭设移动脚手架或是趴在起重机轨道梁上进行维修,维修工作量大,基本每月进行维修 6 次~ 8 次左右,每次维修 3 人~ 4 人大概两天左右才能完成。且检修区域为车间生产区域,存在交叉作业,检修人员坠落风险较大,工序铁粉加入、硫酸铵加入、压滤机滤板更换等均是通过起重机进行作业,起重机损坏后,只能通过人为搬运,劳动力增加。

(4)车间生产为连续性作业,起重机使用频繁,若起重机损坏维修且维修时间长,将制约车间生产。

3  滑触线的技改措施

3.1  技改方案

把原起重机滑触线和集电器导电方式更改为焊管和导电滑块导电方式。采用焊管做为导体长期保持有电,导电滑块从焊管上进行取电,这样起重机运行移动时,滑块随起重机同步运行,并随时从焊管导体上取得电源,提供给起重机,使起重机可继续移动。把现有起重机大车运行机构的2套大车行走驱动装置增加至 4 套大车行走驱动装置,保证两端传动一致,增加大车车轮与轨道的摩擦力,减少啃轨现象。

3.2  项目投资

项目投资预算约 5.59 万元,包含材料的购买 1.21 万元 ;扣件式钢管脚手架搭设 2.5 万元,项目焊管、支架制安费用 1.2 万元,支架、焊管防腐费用 0.68 万元。明细如下 :DN25mm 焊管 300m、63*63*5 等 边 角 铁 150m、WX-01 瓷 瓶 150 个、220*190*20mm 导电滑块 1 套、LX3-13A3,(配置电机 0.4KW,大车行走速度 20m/min, 减速机型号 LD,传动比 58.95)大车行走驱动装置 2 套、搭钢管脚手架 100*10m1000 ㎡、DN25 焊管安装 0.726t、WX-01 瓷瓶安装 150 个、63*63*5 支架安装 0.858t、导电滑块及大车行走驱动安装 1 套、焊管及支架防腐 85m2。

3.3  安装步骤

采用 63*63*5 角钢作为焊管及绝缘子的支架安装。安装过程中,支架制作是耗时、耗物*多的工序,支架加工需要对角钢矫直保证角钢的水平度,角钢不准出现变形,弯曲等情况 ;根据设计支架长度尺寸测量和切割角钢,一个支架需 1 根 1.8m 长的角钢支架焊接在轨道上和 3 根 0.3m 的角钢分别焊接在 1.8m 的角钢上做为绝缘子和焊管的支架 ;角钢切割处打磨,把毛刺及凹凸不平处打磨平整 ;把切割好的角钢按照尺寸及要求组装在一起,焊缝要求平直光滑,不能有明显的高低不平现象,不能有焊穿、焊偏、焊疤、气孔、咬边等现象。

3.4  供电方式

从配电室配电柜输出 1 根 380V 三相四线电源线至起重机电源配电箱,电源配电箱输出 1 根 380V 三相三线电源线至焊管处,把三相 A、B、C 分别接在 3 根焊管上进行供电,焊管长期保持供电,启动设备时,导电滑块从焊管上取电,起重机便可开始工作。

3.5  安装过程中作业危险危害分析及预防控制措施

(1)施工人员在施工过程中因施工工具、设备放置不当被砸伤造成物体打击伤害 ;施工前进行安全交底,施工过程按规定进行操作。

(2)因现场在生产过程中可能产生砷化氢剧毒气体,施工人员在施工过程中未正确佩戴防护面罩、口罩,造成中毒伤害 ;施工人员正确佩戴使用劳动防护用品,如防护口罩,工作服等,注意观察现场溴化汞试纸,溴化汞试纸白色作业、变黄立即停止作业撤离。

(3)检修人员在高处检修,防护措施不到位,造成高处坠落;高处作业系好安全带,安全带的挂钩应挂在结实牢固的构件上,并应采用高挂低用的方式,禁止挂在移动或不牢固的物件上,办理高处作业许可证,作业现场搭设固定式钢管脚手架。

(4)焊接作业时,作业人员未戴防护面屏(焊帽)灼伤眼睛和面部皮肤造成弧光灼伤,使用电焊机操作不当,发生触电事故,焊接时,未清理作业区域内的可燃物,导致起火造成火灾伤害 ;清理作业区域内的可燃物,办理动火作业审批证,落实安全措施,电焊作业严格按操作规程操作,焊机接线按规范要求接,防止漏电发生触电事故,正确佩戴使用电焊面罩及绝缘手套等劳动防护用品。

(5)检修人员因设备未停机、断电或操作不当,导致在检查、检修过程被设备部件夹伤造成机械伤害 ;起重机设备停机、配电室内起重机配电柜断电、挂牌、上锁。

(6)施工人员在施工过程中,因车间生产运行不能停机,检修下方槽罐及搅拌继续运行,造成交叉作业,交叉施工时,工具、材料、边角余料等严禁上下投掷,应用工具袋、箩筐或吊笼等吊用工具袋、箩筐或吊笼等吊运 ;严禁在吊物下方接料或逗留,设置隔离层安全网等安全防护设施并严禁任意拆除,安排专人进行监护作业。

3.6  技改后优点

(1)采用焊管替代滑触线,解决了起重机滑触线在潮湿腐蚀的环境下容易生锈和大车运行机构行走时出现的轻微不同步现象,造成集电器卡死导致起重机故障和滑触线拽断,引起使用寿命短和故障率高等缺点,减少了维修耗时长、成本高、环境危险系数高等问题 ;用滑块代替集电器,减少了集电器易损坏、接触**等问题,增加了供电的稳定性,保障了车间生产工艺流程的畅通,减少了起重机损坏后通过人工加入辅料及更换滤板等重体力工作,减轻了员工劳动强度及职业健康。

(2)节约成本,经车间统计,技改前,平均每月对起重机检修 6 次~ 8 次,每次维修 3 人~ 4 人大概两天左右才能完成,每月维修成本为 1.92 万元,更换滑触线、集电器备品备件金额为 0.12 万元,共 2.04 万元,每年维修成本及备件消耗成本就为24.48 万元。技改后,技改材料费用及改造费用为 5.59 万元,自改造至今已有 1 年时间,在该时间段内,起重机未出现设备故障,一直保持正常使用状态。仅**年就为公司节约 18.89 万元成本费用。

(3)维护简单,改造后设备结构简单,易于维护,仅需对生锈腐蚀的焊管进行防腐刷漆即可,滑块及绝缘子使用寿命长,故障率低。

(4)起重机大车运行机构的大车行走驱动装置增加为 4 套后,把原配置的大车车轮从2套驱动和2套从动更改为4套驱动,使大车行走驱动装置的车轮在行走时,保证了行车运行时的同步,减少了因起重机轨道潮湿造成打滑、啃齿现象,起重机主梁行走不同步等情况。

4  钢结构起重机的操作、维护保养、安全注意事项及备品备件管理

4.1  操作

4.1.1  开机前检查

查看交班记录,了解当班设备的运行情况以及发生的故障和处理情况 ;做好吊钩、钢丝绳、控制系统、紧固件、安全附件、制动装置、轨道等的检查确认工作 ;对长期停止使用的起重机,重新使用时,应按规程要求进行试车,确认无异常方可投入使用 ;检查起重机轨道上、运行范围内是否有影响工作的异物与障碍,确保吊运通道无人员 ;检查吊勾、钢丝绳磨损情况,磨损超过标准应及时更换 ;检查操作按钮标记是否与起重机动作一致 ;检查制动效果是否良好,电滚筒、滑轮组是否正常 ;检查上升极限位置限位器动作是否安全可靠,限重强是否有效 ;检查起升、运行机构空车运转时是否有异常响声与振动。

4.1.2  开机运行

打开急停按钮,按下启动按钮,吊钩按规定路线行驶→起吊重物时,必须进行试吊,不得超过规定的起重量→不得倾斜起吊物品,禁止用起重机拖动任何物体→起重机带重物运行时,禁止重物从人头越过→限位器是防止吊钩上升或下降超过设定位置而设置的安全装置,不能当作行程开关或停止开关使用→起重机运行接近极限位置时,应点动运行→严禁悬吊货物在空中停放,以防止机件长久变形及其它事故。

4.1.3  停机

重物下降至距地面 300mm 处时,应停车观察是否安全再下降→工作完毕后,将吊钩上升至接近限位器位置的高度,并将大车和小车停至规定位置,按下急停按钮,将操作手柄放回指定位置并上锁→按规定检查设备,搞好现场卫生,并记录当班设备运行情况。

4.1.4  紧急停机

运行中钢丝绳断股或断裂时,应紧急停车 ;发现故障时应立即切断电源,应紧急停车 ;地面人员发出停车信号,应紧急停车 ;人身安全受到危害时,应紧急停车 ;货物捆绑不牢脱落时,应紧急停车。

4.2  维护保养

(1)检查绝缘子、导电滑块上螺栓是否有松动,检查焊管接头,有无锈蚀与松动,焊管是否弯曲变形,**焊管上积累的灰尘以免影响导电,清理过程中应对起重机停机、断电、挂牌、上锁方可作业,检查绝缘子是否损坏,影响绝缘效果。

(2)检查大、小车轮、联轴器、减速箱等各部位连接螺栓紧固可靠,螺钉不缺损不松动,无异常响声,各部件工作正常,无异常响声。

(3)检查减速箱、卷筒无异常响声、油位不得低于规定刻度、无振动、不漏油、油温不超过70℃,减速箱工作正常、无异常响声。

(4)检查联轴器及传动轴联轴器及轴的键无松动、破损,传动轴无弯曲、变形,无异常响声联轴器及传动轴工作正常,无异常响声。

(5)检查配电盘及电气设备接线盒无烧痕、无破损、无接地短路现象、接线端无松动配电盘及电气设备工作正常,无异味。

(6)检查钢绳、吊具(抓斗)钢绳无多股断丝、无大面积腐蚀,吊具、卷筒无裂纹、破口及其他损伤 ;吊钩危险断面、开口度、扭转变形未超过标准钢绳、吊具无损伤。

(7)检查大车轮、小车轮车轮无裂纹、掉边、轴承润滑良好,无异常响声,大车轮、小车轮工作正常,无异常响声。

(8)检查轨道大、小车轨道平直、轨道压板无松脱、无局部变形、损伤,无异常响声大、小车轨道正常,无异常响声。

(9)检查限位开关和信号装置有小车限位开关有起升机构限位开关音响警告信号装置完好,各限位开关灵敏可靠,音响警告信号装置工作正常。

4.3  安全注意事项

(1)起吊作业时,腰部以下扶,腰部以上不扶。

(2)吊物捆劳、挂稳、区域无人起吊,否则不吊。

(3)不在作业中的起重机下行走、穿越。

(4)起重机接近轨道尽头时必须减速运行,不允许用碰限位开关作为停车的办法。

(5)不得超负荷起吊,起吊时手不准握在绳与物之间。

(6)不准倾斜起吊重物及做拖拉工具使用。

(7)起重机不工作时,不允许把重物悬于空中,防止零件产生长久变形。

(8)钢丝破损、挤出、绳股凹陷、绳直径局部减少、局部压扁、纽结(逆向)、笼状畸变、绳股凹陷、内部绳股突出、局部直径增大至 5% 应及时对钢丝绳进行更换。

(9)定期检查及更换各润滑点润滑油。

(10)不许在被吊起的物件上施焊或锤击及在物件下面工作(吊物有支撑时可以)。

(11)下列情况不许起吊:捆绑不牢,机件超负荷,信号不明,斜拉,埋或冻在地里的物件,被吊物件上有人,没有安全保护措施的易燃品、易爆器和危险品,过满的液体物品,钢丝绳不符合安全使用要求,升降机构有故障。

4.4  备品备件管理

技改后,起重机故障率降低,相应的备品备件消耗也减少,只需储备较少的瓷瓶及滑块,即可满足起重机损坏后的备件更换。

5  结语

经过 1 年的使用实践,证明将滑触线 + 集电器导电方式更改为焊管 + 滑块导电方式,解决了车间钢结构起重机故障频发,维修难度大、危险系数高等缺陷,降低了公司维修成本、备件成本,保障了车间设备正常运行及设备完好率。本改造投资金额较少,改造内容较为简单,改造后的效果满足了车间使用要求。






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