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安全滑触线故障原因分析
中铝青海分公司**电解厂电解车间天车滑触线,采用了重庆富士国际高压电器有限公司的 AJH-G-800型滑触线,总 长 为 1000m,分 四 个 工段,并设有6个检修段,每个工段有4组伸缩节。根据多年来的故障处理和日常维护及研究发现,其主要原因如下。
1.安装的季节和收缩节间隙的调整问题
滑触线改造是在11月份完成,已到了寒冷季节。在以后的6个月内运行平稳,无任何故障发生。但是到了**年的夏季,突然发生滑触线拱起现象,天车集电器不能在 U 形导轨内良好滑动,脱离滑触线导轨,集电架拉坏滑触线。在冬季出现滑触线收缩,在伸缩节处出现间隙过大,刮坏天车集电器现象。因此,安装滑触线必须考虑季节 (4~6月 *好),且需合理调整滑触线伸缩节间隙(22mm 为宜)。
2.安装滑触线存在问题
(1)滑线水平度、直线度未达到标准,且没有安装固定卡,出现整段串动和摆动现象。经过测定1km 长的滑触线左右摆动达70mm,使滑触线每年串动距离达10mm~32mm。
(2)滑线支架强度不够,且其固定点距离滑线吊挂点的距离太大(>75mm),支架易被挂歪或下沉,影响滑触线的水平度和直线度(图1)。
(3)由于滑触线直线度没有达到标准,滑触线伸缩节不能自由伸缩。滑触线的热胀冷缩完全靠滑触线的伸缩节来调节,它是由1m 长的滑触线、导向板和连接器组成。其伸缩间隙是在伸缩节(图2)的两端,由于其固定螺栓松紧不均,加上天车集电器滑片的压力会使伸缩节移向一侧,从而导致另一侧间隙超过40mm 的规定(天车滑片的尺寸为65mm),故滑片通过时会造成“卡滞”现象。
(4)供电电源和检修段电源连线的影响。4个工段的滑触线采用双回路供电方式,共计8个回路,每一路为(120mm2)3芯铝电缆,还有6个检修段也用相同电缆。此种电缆硬度较大,因而影响附近滑触线的伸缩,致使电源线附近的伸缩节不起作用。
(5)滑触线断路块材料达不到要求。每个车间的两段滑触线电源由3个配电室供电,每个供电区的滑触线用断路块隔离,断路块由 ABS 塑料注成,由于其受温度影响大,在断路块处易发生滑触线脱开和顶牛现象。
3.环境因素
(1) 日夜温差大。电解厂地处海拔2.4km 环境,温差达28℃,导致滑触线每天热胀冷缩变化大(每50m 调节距离为32mm),故滑触线难以适应频繁的热胀冷缩。
(2)季节温差大。据长期测量,厂年温差达59℃,铝滑触线的设计温差≤40℃(每50m 设置一个伸缩段,原设计的伸缩段太少)。
(3)滑触线太长。车间总长为1km,滑触线又必需为一个整体,其固定用的 ABS 塑料吊挂件极易串动,导致伸缩间隙向某一区域集中。
4.解决措施
(1)调整伸缩节(图2)。选择4~6月份,对滑触线进行**调整,内容包括水平度、伸缩节的间隙、加装滑触线固定卡等。伸缩节间隙统一调整为20mm,并对伸缩节固定螺栓的松紧度作了统一规定(用手拧紧后,再用长125mm 扳手紧半扣。调整后的滑触线故障率大大降低,年累计故障仅5次。
(2)加强维护保养工作。规定为每天下午3~4点,在地面巡视检查滑触线有无拱起、天车集电器有无损坏现象。每月上天车平台,检查滑触线状况。包括伸缩节间隙是否过大,断路口处是否拉开,连接盒是否串位,吊挂是否损坏,固定卡是否松动。每季特别是换季之际,检查滑触线并对伸缩节做局部调整,检查内容与月检相同。夏季采取人工串位的方式调节滑触线。
冬季在相邻滑触线连接处适当增补滑触线(一般为20~50mm),夏季再去掉调整相邻伸缩节的间隙。